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600 MW氧化(huà)鋅避雷器(qì)測試儀機(jī)組省煤器輸灰管路的改進

上海吳涇八期擴建工程(又稱吳涇**發電廠)2×600MW機組1號爐經過近半年試商業運行後,於2000年11月24日停爐,進行**小修。省煤器輸灰管路綜合改造項目氧化鋅避雷器測試儀在(zài)小修期間付之實施,改造工程於12月13日完成,一次性(xìng)投運成功,達到了設計預期的效果。


1工程背景
    1號爐灰渣係統是新設計的設備,整個除灰島由(yóu)外(wài)商統一成套供貨。受客觀條件限製,除灰係統投運(yùn)後,省煤(méi)器灰鬥受熱膨脹,落灰不暢,氣鎖閥、輸灰管路堵灰嚴重,直接(jiē)影(yǐng)響整(zhěng)個(gè)係統**運行。由於其所處的位置比較特殊,省煤器冷灰鬥必須等鍋爐全部停下來降溫以後,才可清灰,短時間的臨時性消缺根本無(wú)法滿足要求;為解決管路的膨(péng)脹,臨時在輸灰管上增加(jiā)的一段通徑為335mm、長度為2600mm的金屬軟管,實際上根本無法消除省煤器對輸灰管路引起的膨脹問題;加上對落灰管的清理(lǐ)不(bú)夠,造成手動閘門開關不便。由於(yú)上述諸多因素的影響,造成省煤器輸灰管(guǎn)路膨(péng)脹不暢、管道偏斜、灰管堵塞。
  鑒於上述(shù)原因,提出對省氧化鋅避雷器測試儀煤器輸灰管區域(yù)係統綜(zōng)合改造的總體設計方案。
2方案設(shè)計思路
    本次改造的目的是從根本上解決氣鎖閥及其管道存在的問題,主要從下列幾(jǐ)方麵采取措(cuò)施(shī)。
2.1取消排灰旁(páng)路
  從氣(qì)鎖閥及(jí)其管路布置上,改變過去用三通分別連接運行排灰管路和臨時排灰旁路的方式,取消氣鎖閥上部的排灰旁路,使結構更加簡單(dān),在閘閥上方的旁側留有排灰接口,便於(yú)停爐或係統應急時正常出灰(見圖1)。
2.2降低鋼架中M-4.5(M-5.5)立柱的柱頂標高
  由(yóu)於鋼架中M-4.5(M-5.5)立柱(zhù)與(yǔ)中間一隻氣鎖閥位置(zhì)重疊,導致氣鎖閥與省煤器灰鬥中心線不能垂直,為了保證氣鎖閥與省煤器灰鬥中心(xīn)線垂直,將M-4.5(M-5.5)立柱的(de)柱頂標(biāo)高從29.3m降低至24.3 m,同時(shí)取消部分桁(héng)架。
2.3改變氣鎖閥支吊形式
  從消除(chú)膨脹應力和結構布置(zhì)的(de)合理性等因素考慮,氣鎖閥的支吊形式由原設計的懸吊(diào)方式改為支承結構(gòu)更加合理。在本次改造中,設置梁(liáng)及桁架來支承和固定氣鎖閥及其管(guǎn)道,並從原24.3m上增加垂直框架來固定和(hé)支(zhī)承27.9 m處梁(liáng)及桁架,通過增加的鋼結構(gòu)將(jiāng)氣鎖閥及其管道上(shàng)產生的(de)力傳遞到鍋爐基礎。
2.4增加金屬膨脹節
  省煤器灰鬥因鍋爐受熱,向下膨脹位移量達250 mm並同時伴(bàn)有向爐後(hòu)及外側的膨脹位移(yí)(分別為125 mm和(hé)75mm)。通過多種方案的(de)論證,考慮采用總長為1200mmΦ325的複式金屬膨脹節,膨脹節適當(dāng)提高波紋並(bìng)采用雙層加強結構,以滿足氣鎖(suǒ)閥及其管道的膨脹和性能要求;在放氣管中也需要增加總長為(wéi)1400mmΦ108的複式金屬膨脹節。
  氧化鋅避雷器測試儀
2.5改變排灰管道的布置
  原有輸灰係統的空氣進口管從風機引出通過鍋爐(lú)尾部的M排(pái)中樁之間引入,在鍋(guō)爐省煤器冷灰鬥下方的氣鎖閥穿過,然後經過氣鎖閥成為輸灰管(guǎn)再從(cóng)鍋爐尾部的M排(pái)中柱之間引出。由於空間狹小,管路布置比較局(jú)促,管道的(de)彎頭較多,管道的
流程存在明顯(xiǎn)的不合(hé)理布置。本次改造(zào)中,將原來的進口空氣母管移到3.8(6.2)列處,將(jiāng)原來的(de)送風管與輸灰管的雙列並入、兩進兩出多次拐彎的排列方式改(gǎi)為單入雙出(chū)排列方式(見圖2)。這(zhè)樣整個回路的(de)管道流程更加合理,管(guǎn)路中的彎頭數量減少,取消回路金(jīn)屬(shǔ)膨脹節,整個回路的(de)空氣阻力大大減(jiǎn)少,提高係統(tǒng)的輸灰能力,保證(zhèng)輸灰管徹底暢通,消除堵灰等弊病。



2.6增加檢修平台
  因為省煤器輸灰管路及其氣鎖閥的改變,需要在操作氣鎖閥及其管道中的手動隔絕閥門的部位設(shè)置三層(céng)平台;在臨時管道和不需要經常開啟的閥門附近,也設置平台,以(yǐ)滿足運行檢修人員巡視、作業(yè)的需要。
  通過上述幾方麵的改造,基本解決省煤器輸灰管路存在的膨脹不(bú)暢、管道偏斜、灰管堵塞等問
題(tí),克服由於(yú)省煤器輸灰管路不正常的工作狀況造成(chéng)的事故隱患,使氣鎖閥及其管道的(de)布置更加合理。整個改造工程竣(jun4)工後投運,達(dá)到了預期的結果。
3係(xì)統改(gǎi)造中的關鍵技術(shù)問題分析
3.1三維(wéi)型波紋補償器的設計及製造
    根據上海鍋爐廠生產的2008t/h鍋爐滿負荷運行時(shí)的受熱膨(péng)脹條件,考慮灰流動時(shí)的磨損性(xìng),我們向(xiàng)製造廠(chǎng)提出波紋(wén)補償器耐磨要求,並提供三維膨脹的氧化鋅避雷器測試儀數值,通過計(jì)算(suàn)確定合適的補償(cháng)量值(zhí),並通過計算機進行優化設計(jì)。*後,製造廠對三維波紋補償器作(zuò)了(le)改進。改進後的波紋補償器具有能(néng)補償任意方向的管道位移、補(bǔ)償量大、使用壽命長等特點。並在安裝前對產品進行預拉伸,以改善管係的受(shòu)力(lì)狀況。
3.2鋼結構改造和加固
  本次改(gǎi)造涉及鍋爐鋼結構的改動的地(dì)方較多,在鋼結構改動和加(jiā)固(gù)過程中,涉及鋼結構的計算也較多,通過計算分析傳力方向,選擇合理的布置結(jié)構,並根據計算結果來判斷鋼結構改動的可(kě)能性;
對梁的**可靠性(xìng)進行強度(dù)計(jì)算以確定梁的截麵。
3.3氣鎖閥頂部的支承與加(jiā)固
  由(yóu)於改造(zào)後氣鎖閥及(jí)其管道隨著鍋爐的膨脹而一起膨脹,氣(qì)鎖閥固定在鋼結(jié)構上,氣鎖閥上部管
道(dào)及其三維波紋補償器產生膨脹反力會傳遞給氣(qì)鎖閥的頂(dǐng)部,因此必須對氣鎖閥頂部進行加固。加(jiā)固的辦法是(shì)在氣鎖閥(fá)殼體的頂部增加4塊鋼板與(yǔ)三維波紋補償器連(lián)接,盡可能地將三維波紋補償器的膨(péng)脹反力分散到氣鎖閥殼體,減小氣鎖閥殼體局部的承壓(yā)應力。
4結束語
   本工程的改造成功,為相關工程提供了可借鑒的經驗。當然對係統本身而言,還可進一步優化,如:金屬膨長節的(de)波級數還可適當增加(jiā),氣鎖閥頂部加固還需進一步加強,檢修平台還可進一步優化(huà)等。
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