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大方電廠核相儀結焦的原因及對策
1、前言
大方發電有限公司#1爐係東方鍋(guō)爐廠生產的DG1025/18.2-II15型亞臨界、一次中間再熱、自然循環固態排渣、“W”火焰燃燒汽包爐。設計參數(shù)為:過熱蒸汽流量:1025t∕h;過(guò)熱蒸汽出口壓力(lì)17.35MPa;過熱蒸汽出口溫度540℃。再熱蒸汽流(liú)量:844.16 t∕h;再熱蒸汽入口壓力(lì)3.91MPa;再熱(rè)蒸(zhēng)汽入口溫度327.5℃;再熱蒸汽出口溫度540℃,給水溫度279.5℃。汽(qì)包工作壓力18.7MPa。鍋爐額定蒸發(fā)量947.5 t∕h。過熱器係統共設置兩級噴水減溫(wēn),再熱器係統共設置**事故噴(pēn)水減溫。
大方發電有(yǒu)限公司#1機(jī)組於2006年7月11日22:45點火(huǒ),進入168小時試運行,於2006年(nián)7月22日4:40分(fèn)順(shùn)利通過168小時試運(yùn)行,進入商業(yè)運行(háng)階段。
2、機(jī)組投產後存在的問題(tí):
機組投產後,在運行中(zhōng)出現*多、*麻煩的問題是鍋爐結焦比較嚴重(chóng),特(tè)別是四角翼(yì)牆及左右牆;垮焦次數特別多,僅8月份一個月內(nà)大的垮焦次數就達7次,其中1次導致鍋(guō)爐(lú)熄火(huǒ),6次導致撈渣機(jī)卡死,需投油助燃的小(xiǎo)的垮焦次數幾乎每天都有。 8月份(fèn)一(yī)個月的助燃用油高達106噸(dūn),飛灰含碳率12-15%,排煙溫度170℃以上。
3、結焦的原因分析:
3.1結焦的機理
結焦,是指在煤粉(fěn)爐(lú)的爐膛中,熔融的灰渣粘結在受熱(rè)麵上的現象,粘結物硬(yìng)度大、密(mì)度大(dà);積渣,是(shì)指熔融的灰渣不斷積聚在受熱麵上的現象,積聚物鬆軟。結焦、積渣形成有兩個條件,一(yī)是溫(wēn)度過高,二是灰熔點過低。鍋爐結焦是個很複雜的物理化學過程,它涉及煤的燃燒、爐內傳熱、煤質的結焦特(tè)性、煤灰(huī)粒(lì)子在爐內運動以及(jí)煤灰與管壁間的(de)粘附等過程。結焦(jiāo)的形成主要有以下幾個過(guò)程:
3.1.1煤粉在(zài)燃燒過程中形態的變化
3.1.2灰粒向水冷壁的(de)輸運過程
3.1.3灰渣在管壁上的(de)粘接和(hé)結聚長大
3.2造成我廠#1爐結焦嚴重的原(yuán)因
造成我廠#1爐結焦嚴重的原因(yīn)很多,現分析(xī)如下:
3.2.1設計方麵
核相儀
1)設計煤種與實際燃用煤種的特性參數(shù)相差較大,設計煤種的灰份為25.66%,而實際(jì)燃用煤種的灰份都在40%以上,有時高達47%。設計煤種的低位發熱量為22.486MJ/kg,而實(shí)際燃用煤種的(de)低位發熱量僅有17MJ/kg左右,設計爐膛熱(rè)負荷過高;輻射(shè)受熱麵布置較少,水冷壁(bì)管間距過大,吸(xī)熱量小;爐膛(táng)出口煙氣溫度選得太高(gāo);爐膛出(chū)口流通截(jié)麵狹窄,火焰中心位置太高。
2)衛燃帶、耐火磚敷設過多。由於我廠所燃用的是極難(nán)著火和燃燒的(de)無煙煤,為了穩燃,在下(xià)爐膛水冷壁大(dà)麵積敷設耐火磚,使得燃燒區域爐(lú)膛熱負荷偏高,爐膛溫度高,熔融的煤粉極易粘附在耐(nài)火磚上結焦、積(jī)渣。停爐後檢查發現主要是(shì)耐火磚上和敷設耐火水(shuǐ)泥的部位結(jié)焦、積渣嚴重,尤其是四個小角部*為嚴重。
3.2.2燃(rán)燒調整方麵(miàn)
1)燃燒中(zhōng)空(kōng)氣量不足。燃燒過程中,若空(kōng)氣量不足,其燃燒時就不易達到完全燃燒,未完全燃燒將(jiāng)產生一氧化碳及氫(qīng)等還(hái)原(yuán)性(xìng)氣體。在(zài)煙氣中存在還原性氣體,使灰中熔點(diǎn)較高的三氧化二鐵還原成熔點很低(dī)的氧化鐵,大大降低了(le)灰熔點(可能降低300~350℃),會形成嚴重的結焦。燃用揮發核相儀分較大的煤,如果空氣(qì)量不足,也會使(shǐ)結焦加劇。我廠#1爐剛投產,運行(háng)人員之前都是在200MW及以下的鍋爐機組中工作,且都是四角切園的鍋爐,對(duì)於300MW的(de)“W”燃燒爐(lú),都(dōu)沒有運行經驗,在(zài)操作時,比較保守,怕熄火(huǒ),風量用得小(xiǎo),所以空氣量不足,常常缺(quē)氧燃(rán)燒。
2)燃料與空氣混合**,攪拌**
鍋爐運行的配風方式(shì)也是影核相儀響結渣或積(jī)灰的主要因素。由於燃料與空氣混(hún)合不好,即使供給了正(zhèng)常所需要的空氣(qì)量,也會出現空氣量不足的問題。因為(wéi)混合攪拌**的時候,某些部分空氣多一些,則燃燒就完(wán)全,有的地方空氣少一些(xiē)則燃燒就不完(wán)全。從而造成煤在爐內燃(rán)燒**、煙氣溫度(dù)不均勻。在煙氣溫度高的(de)地方,管壁溫(wēn)度高,未(wèi)燃盡的(de)煤粉顆粒一旦粘結在上麵繼續燃燒,將形成灰粒的粘附。在燃燒不完全,產生大量的CO,使灰熔點降低,導致結渣。
混合**是由於風量調配(pèi)不恰當(例如一、二次(cì)風的比例(lì)不當),燃料及二次風調整不好所造成的。故(gù)噴燃器的結構對風粉的混合(hé)有(yǒu)著很大的影響,噴燃器的布置(zhì)不當和結(jié)構(gòu)上有缺點,往往會使結(jié)焦加劇。此外,由於爐膛內的(de)煙氣處於劇烈的運動中,煙氣成分不斷變化,同一煤種的煤灰在不同部位的灰熔點可能不同,也促進了結渣。由於我廠#1爐剛(gāng)投產,運行人員經驗不足,對設備的特性尚未完全吃透,這一問(wèn)題就顯得特別(bié)突出。
3)燃料和空氣散布不均,造成(chéng)火(huǒ)焰偏斜
火焰的偏斜是燃料和空氣散布不均所造成的。在(zài)正常運行(háng)中爐膛中心溫度應該*高,由於火焰(yàn)的偏斜將使*高(gāo)火焰層移到(dào)邊側,這樣灰就得不到足夠的冷卻,而灼熱的灰粒與(yǔ)水冷(lěng)壁受熱麵接觸的時候,就很快的粘了上去,形成焦。燃料與空氣散布不均,往(wǎng)往是由於(yú)運(yùn)行調整不及時或調整不當所致。從我廠(chǎng)停(tíng)爐後檢查左(zuǒ)右兩側牆及四角結焦較嚴重(chóng)的結果來看,就充分說明了這一(yī)問題。
3.2.3運行管理方麵核相儀
1)吹(chuī)灰打焦不及時
在鍋爐的某些受熱麵上積灰(huī)後,受熱麵變得(dé)粗(cū)糙,一有粘性的灰碰上去(qù),就很容易附在(zài)上麵。因為它是一個(gè)自動(dòng)加劇(jù)的過程。若不及(jí)時清焦(jiāo),結焦加劇,將會使鍋爐出力受到限製。
2)煤粉細度(dù)不均(jun1)勻核相儀
煤粉細度和粒度分布(bù)對鍋爐結渣有一定影響,煤粉過細、過粗均可能引起結渣。煤粉(fěn)細度視煤種與具體的鍋爐的結構而定,應(yīng)通過試驗來確定。對於直吹式製粉係統,當磨煤機出現故障時(shí),煤粉顆(kē)粒變粗,進入鍋爐的煤粉燃燒不完全,且燃燒後的灰(huī)粒容易產生(shēng)離析,撞擊爐膛受熱麵而產生結渣。由(yóu)於垮焦(jiāo),使燃燒不穩而投油(yóu)助燃,使火焰溫度升高,並促進灰熔融軟化。此外,由於煤油的燃燒速(sù)度不同,會造成局部燃燒不全、還原(yuán)性氣體增多,灰熔點降低,甚至還會造成煤粉和空氣在爐膛中分布不均勻,導致(zhì)火焰偏斜,*高焰層邊移,而使燃燒後的灰渣得不到足夠的冷卻,進而使(shǐ)灰粒(lì)與爐膛內的水(shuǐ)冷壁管接觸時,粘結在上麵而形成結渣。
3)磨煤機運行方式的影(yǐng)響
對(duì)於直吹式製粉係統,當投入爐膛兩邊磨煤機對應的火嘴時,因其邊界空氣(qì)量的不足,會造成嚴重的結焦(jiāo)。尤其是四(sì)角火嘴,B1、B4、C1、C4的長期投用。
3.2.4煤質方麵
1)燃料質量(liàng)低劣(liè)
煤內雜質偏多,灰熔點(diǎn)核相儀低,灰分大,都容易(yì)產生結焦。灰中的(de)含鐵(tiě)量和堿類的增加將灰的熔點大大降低,當煤含有較多量(liàng)硫化鐵的時候,結焦*為(wéi)嚴重。
灰分雜質的熔點溫度(dù)由表1-1可核相儀以(yǐ)清楚看到,含有的雜(zá)質不一樣而灰的熔點就會有很大(dà)的差別。灰熔化了以後,就產生了粘結性,碰到較冷的物體,就(jiù)粘(zhān)附在(zài)上邊。鍋爐的燃燒過程是很(hěn)快的,煤粉從噴燃器噴出經過加熱、烘幹、著火到燃盡的時間僅(jǐn)為2~3秒,當(dāng)灰粒通(tōng)過很高的火焰中心時,灰粒都會被熔化而成膠質狀(zhuàng)態。但是這時(shí)的灰粒還(hái)是在空間懸浮著(zhe),當灰粒上升至爐膛出口(kǒu)處的時候,由於出口煙溫比火(huǒ)焰中心溫度低,膠(jiāo)質狀態的灰(huī)粒將被冷卻凝固,這樣就不會產生結焦。但當燃燒(shāo)不完全時,就會產生一氧化碳半還原氣體,這樣使(shǐ)灰熔(róng)點溫度降低大約300~350℃促使膠質狀態的灰粒得不到凝固(gù)而結焦。管上粘結一層(céng)灰焦之後,焦與焦的粘附(fù)力強,所以灰焦粒(lì)更容易被粘住,形成一層焦,從而使管子受熱差,表麵溫度升高,更(gèng)便於焦塊(kuài)粘附(fù),結焦過程是一個自動加劇的惡性循環過程(chéng)。
表1-1各成分(fèn)熔點溫度:
名 稱 熔點溫度(℃)名 稱 熔點溫度(℃)
氧化矽 1625 四氧化三鐵 1580
三氧化二鋁 2050 氧化亞鐵 1421
氧化鈣(石(shí)灰) 2570 堿類 800-1000
氧化鎂 2800 矽酸鹽 1000-1100
由於我廠在投產初期,與我廠配套的大煤礦未投(tóu)產,主要煤源為小窯煤,致使入廠煤的灰份極大,設計煤種的灰份為25.66%,而實際燃用煤種的灰份都(dōu)在40%以上,有時高(gāo)達47%。且煤中的石(shí)頭、矸石極多,更加大了結焦(jiāo)的嚴重性。
2)煤質發熱(rè)量過低核相儀
我廠設計煤種的低位發熱量為22.4核相儀86MJ/kg,而實際燃(rán)用煤種的低位發熱量僅有17MJ/kg左右,這就使使燃料消耗量大大增加,相應的灰份也會大大增加。從而更加大了結焦的嚴重(chóng)性。
4、針對(duì)結焦的(de)原因采(cǎi)取對策
為了解決結焦嚴(yán)重(chóng)的問題,我(wǒ)廠采取了以下措施:
4.1加強燃料管理
1)從幾個“W”火焰(yàn)鍋爐運行的經驗來看,煤種的變化是導致結焦的*主要的原因(yīn),特別是燃用灰熔點低、揮發份相對較高的煤種,其在下部爐膛燃燒時(shí)著火點早,火(huǒ)焰相(xiàng)對密集,造成(chéng)擴散性燃燒,下(xià)部爐膛(táng)容積熱負荷(hé)較(jiào)大,從而造成(chéng)局部高溫區壁麵結焦、積渣。因此燃用設(shè)計煤種是防(fáng)止爐膛結焦*重(chóng)要的措施。為此我廠成立了以黨委書記為組長各部門(mén)的主要領導參加的燃料(liào)管理領(lǐng)導小組,加強燃料管理(lǐ),尤其是對入廠煤的管理。
2)製定了《關於燃煤摻燒的有關規(guī)定》,要求(qiú)對入爐煤進行搭配摻燒。尤其是灰(huī)份(fèn)大的煤,要與灰(huī)份(fèn)小的煤摻燒,以降低入爐煤的平均灰份(fèn)。
3)組織人力對入廠煤中的石頭、矸石進行清理,不讓其上皮帶,更不讓其進入煤倉。
4.2加強運行管理(lǐ)
1)製(zhì)定了《關於吹灰的管理規定》,並嚴(yán)格(gé)執行,增加了吹灰的次數,尤(yóu)其(qí)是爐膛,從每天吹灰1次,增加到每天吹灰(huī)3次。
2)加強清焦工作,對看火孔、檢(jiǎn)核相儀查孔的焦,要求隨(suí)時**。
3)在四台磨煤機運行時,規定將四角火嘴,B1、B4、C1、C4停用,並將其對應的F擋(dǎng)板開(kāi)至20—30%,以補充四角風量的不足。規(guī)定能換停用中部火嘴,但不關其對(duì)應的F擋板,以補充燃燒中心風量(liàng)的不足。
4)製定了《防止結焦的(de)措施》,並嚴格執行。
4.3加強運行調整
1)降低爐膛出口煙氣溫度
當有(yǒu)充足的空氣量的時候,爐膛出口煙氣溫度是鍋爐受熱麵(miàn)結焦的決(jué)定性因(yīn)素,因此需要把爐(lú)膛出口的煙氣溫度控製在規定範圍內,一般應該比灰分的(de)軟化溫度低50℃~100℃。
為使(shǐ)爐膛出口的煙氣溫度不致過高,應采用調整爐內燃燒和減少爐內熱強度的方式進行:
①合理的使用一、二次(cì)風(fēng),使燃燒達到既快又完全,這樣爐膛出口煙氣(qì)溫度(dù)就會下降。二次風小,燃燒就不容易完全,同時火焰中心(xīn)會偏(piān)高。一次風量太大,火焰中心上移,而有的火嘴還直射後牆,引起嚴重的結焦(jiāo)。所以要調整一、二次風的風速和比例(lì)。
②減少爐膛熱負荷。維(wéi)持給水在較高的溫度下運(yùn)行(háng),減少(shǎo)從鍋爐抽出較多的飽和蒸汽量;不(bú)允許鍋爐(lú)有較大(dà)的過負荷現象,避免劇烈的增加和減少負荷。
③加速燃煤在爐膛入口處著火。核相(xiàng)儀如果著火提前了,燃料在爐膛內燃燒的時(shí)間就相應的延長,這樣,就有能(néng)降(jiàng)低爐膛出口的煙氣溫度。
2)保持適當的過剩空氣量
當煤粉燃燒時(shí),因為空氣和煤粉不(bú)可能非常均勻的接觸。因此,除了必要的空氣量以外,還需(xū)要一部分過量空氣來彌(mí)補(bǔ)。當過剩空(kōng)氣量太大(dà)時,煙氣量要增加,爐膛出口煙溫也要升高;如果空氣量太小,燃燒時又會產生一氧化(huà)碳,同時飛灰可燃物也大大增加,兩者都給結焦創(chuàng)造了條件。所以,要保持一定的過剩空氣係(xì)數。
3)保持爐膛內火焰的均勻(yún)分布和磨煤機運行方式合理性
給(gěi)粉要均勻,啟停給粉機要對(duì)稱,火焰均勻(yún)充滿爐膛,兩側(cè)吸送風機出力應均勻,不使煙風偏斜(xié)。對於(yú)直吹式製粉係統,要保(bǎo)持磨煤機(jī)火嘴對稱運行,盡量不用爐膛邊角的火嘴(zuǐ)。
4)保持合適的煤粉細度和均勻度
根據運(yùn)行(háng)經驗,現煤粉細度一般保持在R90=6-7%。
5)加強運行監視
運行中,可根據儀表指示和實際(jì)觀察來判斷(duàn)是否核相(xiàng)儀(yí)結(jié)焦。鍋爐結焦後(hòu),煤粉消耗量增加,爐膛出口煙溫升高,過熱汽溫升高且減溫水量增大(dà),鍋爐排煙溫度升高。爐膛出口結焦(jiāo)時,爐(lú)膛的負壓值還會減小,嚴重時甚至有正壓出現。此時應及時除焦,防止結焦的加劇。另外(wài)運行中要保證能及時(shí)吹灰。
6)利用(yòng)降負荷的方法
保持*低負荷20~30分鍾,可(kě)使爐膛溫度降低,焦(jiāo)塊受冷卻而自行掉下來。但此法對鍋爐運行狀態影響較大,盡(jìn)量不采用。
5、結論
通過以上分析,要從根本上解決鍋爐結焦、積渣問題,關鍵是適應負荷率和煤種變化,對爐內燃燒進行合理調節,嚴格控製燃煤煤(méi)種偏離設計煤種過多。我們在進行燃燒調整(zhěng)的同(tóng)時,改善爐膛吹灰、跟蹤爐內結焦(jiāo)、積渣情況,讓結焦消失在萌芽狀態(tài)。我廠通過上述措施的(de)執行,經過一段時間的運行觀察,結焦嚴重的問題基本得(dé)到了解決,9月份全月垮焦(jiāo)隻有三次,均未投油(yóu)助燃,撈(lāo)渣(zhā)機未被卡死過(guò),排煙溫度從原(yuán)來(lái)的170℃以上,降到160℃以下,從目前來看,效果是很明顯的。
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