本文論述ZSZ-63×125型和(hé)CPA1CN63-125-K型氣動執行機構構成(chéng)和(hé)工作原理,存在問題包括線性較差,氣缸和減(jiǎn)壓閥(fá)普遍存在漏氣、竄氣(qì)現象,造成執行機構動作不靈活,製定主要改造技術措施,通過改進(jìn)加以消除(chú)。
概述
二次風調節氣動執行機構以壓縮空(kōng)氣為動(dòng)力能源,接受(shòu)0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)的氣模擬信號(hào),隨著信號變化產生直位移,它也可接受0~10mA或4~20mA電流信號轉換氣信號,廣泛應(yīng)用(yòng)於各種控製係統,連接(jiē)組成各種複雜的自動調節方式,特別適應(yīng)鍋爐的風門、閥(fá)門的(de)開度調節等。
1、ZSZ-63×125型氣(qì)動執行機構
ZSZ-63×125型(xíng)執行機構是引進美國技術(shù)國產化的產品,氣動導閥式氣缸機構,氣缸直徑63mm,行程125mm,其特點結構簡單,使用(yòng)方便可靠(kào),耐磨損強,耐高溫性好,能(néng)在-20~100°C以下連續工作,重量輕(qīng),磨擦力小(xiǎo),機(jī)械效率高(gāo)。
1.1 工作原(yuán)理

圖1 ZSZ-63×125氣動執行機構
本(běn)執行機構主要(yào)由導(dǎo)向閥(fá)式定位器(qì)與氣缸兩大部份組成,其工作原理見(jiàn)圖1,當信號輸入定位器1氣室(shì)時,由於左右膜片的有效麵積大小差異,關係到左右膜腔的力產生之差,使2導閥的閥芯向左移動,接氣缸A室端輸出,氣缸(gāng)B室通大氣,AB室產生壓差,氣缸活塞向前進。
當活塞前進時,反饋彈簧3被拉伸,直到彈簧拉力和1氣室(shì)作(zuò)用力得到平衡為止,閥芯退到原位置,致使氣缸AB兩腔關閉,活塞運動(dòng)停止達到定(dìng)位。
所以信號增(zēng)加或減少,就氣缸所動作的(de)位置,也(yě)就是氣(qì)缸(gāng)的行程是受信號所控(kòng)製,其(qí)控製係統原理見方框圖2。

圖2 ZSZ-63×125氣動(dòng)執行機構原理框圖
1.2 安(ān)裝及維(wéi)修保養
氣源(yuán)管(guǎn)路上裝有關斷閥和空氣(qì)過濾(lǜ)穩壓器,執行機構必須安(ān)裝在清潔幹燥,無衝(chōng)擊振動(dòng)較少及環(huán)境溫度小於100℃場合並容易檢修的地方,方向可(kě)以垂直、水平或倒裝,方向不限縱橫方便(biàn),采用倒裝(zhuāng)時,彈簧(huáng)外罩必須倒置,以免(miǎn)灰塵落到反饋理簧上麵,影響執行機構的精度。
執行機構(gòu)維修時必須切斷氣(qì)源,再拆執行機構(gòu),維(wéi)修後調整性能是否符合指標要求,其(qí)方法如下。
當信號(hào)壓力*小時活塞應在B處底,信號增加(jiā)*大時活塞應(yīng)在A處底,測量行程是否正確(què),要是不正確,調整拉(lā)伸彈簧範圍,調至(zhì)信號範(fàn)圍內反(fǎn)饋彈簧的有效圈數應適應活塞行程位置,ZSZ-63×125氣動執行機構校驗如表1。
表1

執行機構必須定期維修,一年清洗一次導閥的閥芯(xīn)、閥套,裝配時(shí)注意輕裝,不得影響閥芯同心度(dù)及外圓光潔度,並塗有一定的潤(rùn)滑油。
2、存在問題
目前使用的(de)氣動執(zhí)行機構已經(jīng)超出使(shǐ)用壽命(mìng),線性較差(chà),氣缸和減壓閥普遍(biàn)存在漏氣、竄氣現象(xiàng),造成執行機構動(dòng)作不靈活。
對瑞安儀表三廠的氣動執行機構的質量反映較強烈,現場維護(hù)工作量太(tài)大,原使用的氣(qì)動執(zhí)行器(qì)存在調(diào)整不方便缺陷,維護量(liàng)大,不利於運(yùn)行人員的燃燒調整。
由於現設備的故障率較高,既降低了設備的健康水平,加大了維護及檢修費用,同時(shí)影響了自(zì)動調節(jiē)係統的正(zhèng)常投入,增加了運行人員的勞(láo)動強度,不利於(yú)機組的**經濟運行。
3、改進方案
3.1 工程內(nèi)容及(jí)工程量
- 執行機(jī)構底座焊接
- 安裝20台CPA1CN63-125-K氣動執行機構
- 敷設配(pèi)置(zhì)管(guǎn)纜(lǎn)
- 單體調試
- 係統調試
- 總工程量為4人5天
3.2 施工方案及施工方法
- 由鍋爐專業定位在爐四角安裝20台CPA1CN63-125-K氣動執行機構(gòu),使檔板能夠達到全開全關;
- 敷設管纜,實現電(diàn)氣轉換器與氣動執行機構(gòu)的控製氣源連接;
- 各(gè)個控製回路送電、送氣源調試;
- DCS係(xì)統聯調。
3.3 主(zhǔ)要改造技術
氣動執行機構從現場拆除時,管路、接線等要作好標記,並將氣源管(guǎn)路封堵,執行機構上部的(de)氣動定位器要拆除,並作好標記,以便複裝。
解體氣動執行機構前作好各個部件的標記和旋轉方向的標記(jì),解體時執行機構內部各個部件的位置作好標記,解體後的部件按順序在(zài)指定的地點(diǎn)擺放整齊,執行機構配件清洗幹淨,無汙垢鏽跡,氣路吹掃暢通,無堵(dǔ)塞,氣缸複裝(zhuāng)前將所有滑動、磨擦、轉動(dòng)的部件塗抹潤滑油,對老(lǎo)化的密封環、密封墊進(jìn)行更換,執行機構複裝要按照順(shùn)序逐個進(jìn)行,防(fáng)止錯誤安裝。
控製氣源管路各接口要纏繞生料帶,複裝精密配件(jiàn)用(yòng)力均(jun1)勻(yún),執行機構各個密封螺絲要緊固牢(láo)固,執行器進行通氣試驗,檢(jiǎn)查執行器的密封性良好,無(wú)滲漏點,安裝氣(qì)動定(dìng)位器,檢查氣(qì)動執行機構的旋轉角度(dù)合適,試驗定(dìng)位器斷信號和斷(duàn)氣保位功能正常,執(zhí)行機(jī)構運(yùn)到現場安裝,管路連接正確、密封良好。
儀用氣源閥門打開,調整減壓閥壓力,使氣源壓力符合(hé)要求,擋板或(huò)閥(fá)門的全開和全關定(dìng)位要和鍋爐專(zhuān)業以及運行人員一塊進(jìn)行,確保定位準確,零點、量程和閥門實際開度一致。
檢查執行機構和擋板動作情況,執(zhí)行機構動作靈活無卡澀,通過CRT遠方操作(zuò)執行機構,核實開關(guān)方向和擋板動作情況應一致。
4、CPA1CN63-125-K氣動執(zhí)行機構
SMC係列“CP”型氣缸定位器由PHD公司生產(chǎn),安裝方式(shì)為單底座、無(wú)需潤滑、缸(gāng)徑63mm、行程125mm、極限環境溫度110℃,防塵耐溫型,CPA1CN63-125-K型氣動執行機構專為電廠使用環境設計(jì),可耐受110℃高溫,調節簡單靈(líng)活,響應時間短,線性度好,控(kòng)製精度高,維護(hù)簡便,氣缸定位器(qì)能夠在工程控製,伺服機構控製(zhì)提供**和固定的定(dìng)位,它的簡潔設計更益於安裝和維護(hù)。
CPA1CN63-125-K型氣動執行機構供氣壓力為40~100psi(3.0~7.0Kgf/cm2),信號壓(yā)力3~15psi(0.2~1 Kgf/cm2),線性(xìng)小於±2%,滯後性小於1%,重複性(xìng)小(xiǎo)於(yú)1%,**性全程小於0.5,響應時間0~12秒。

圖3 CPA1CN63-125-K氣動執行機構響應時(shí)間
CPA1CN63-125-K氣動執行機構要求氣源必(bì)須幹淨,無塵,在連接管路前,檢查並(bìng)清洗連(lián)接氣動管路。
CPA1CN63-125-K型氣動執行機構工作原理可參(cān)考圖4所示(shì)的原理圖。

圖4 CPA1DN50300H型氣動執行機構原理 CPA1DN50300H型(xíng)氣動執行機構
在控製壓力為零時,氣(qì)源由供氣口充滿滑閥(9)的軸末端(7)和(8),通過節流孔和噴嘴(6)泄壓,滑軸就不平衡,並移到小孔末端,氣源(yuán)通過OUT2進入氣缸,並(bìng)通過OUT1排氣,氣缸被壓縮(suō),此時,滑軸通過末端隔膜(8)保持在中性點上,平衡控製壓(yā)力(3)和鄰近的噴嘴(6)產生在末端膜片(7)上的壓力。
當控製氣源壓力減小時,控製信號膜片(3)移動到迫使氣體從噴嘴(6)的泄走,並使末端膜片(7)處壓力增加。驅使滑閥(9)移動並使氣源移向氣缸另一端。
當滑(huá)閥(9)將回到(dào)中間點時(shí),反饋彈簧(2)上的作用力和控製信號(3)的(de)作用力,使氣缸保持在與信號壓力一致的位置上(shàng),滿度和零點調整裝置以用於使反饋彈簧(2)調整到*優位置。
5、過濾減壓器改型
瑞安市儀表三廠生產的過濾減壓器無(wú)法在線排汙,容(róng)易堵塞,堵塞時隻能停氣清洗(xǐ)過濾網,現改為由(yóu)亞德客(AirTAC)工業股份有限公司生產的BFR3000-M型(xíng)過濾減壓器,當水位達到濾芯座下方水平之(zhī)前必須排(pái)除水份(fèn)。
在轉(zhuǎn)動(dòng)旋轉鈕(niǔ)前,先拉起再旋轉,壓下旋轉鈕為(wéi)定位位置,向右旋轉提高出口壓力,向**轉降低出(chū)口壓(yā)力,調節壓力時,逐步均勻地調至(zhì)所需壓(yā)力值,不應(yīng)一步調節到位。

圖5 過濾減壓閥改型
6、管(guǎn)纜連接改軟連(lián)接
運行人員操作風門擋板過程中,執行機構位置發生位移,氣源管路采(cǎi)用管纜與執行機構硬連接,容易導致接頭漏氣,現改為(wéi)氣動執行機構連接軟管,規格為3/8-φ8×1200,裏層為硬矽膠管,外層為不鏽鋼(gāng)軟管(guǎn),由浙江瑞安(ān)中興執行器廠生產。

圖6 3/8-φ8×1200執行(háng)機構軟管
7、效果分(fèn)析
經過改造(zào),氣動執行(háng)機(jī)構(gòu)工作穩定,極(jí)大方便了運行人員的操作(zuò)和(hé)調整,被調(diào)量二次(cì)風壓更加穩定,進一步保證了風和粉的*佳配比,鍋爐燃燒更加穩定,保證了鍋爐的**運行。
CPAICN63-125-K執行機(jī)構,性能比較穩定,耐(nài)溫能力高,更(gèng)換後有利於輔助風自動調節係統的正常投入,提高機組的自動化(huà)水平,減輕(qīng)運行人員的勞動強度,為競價上網創造條件。