img33
img42
img42

直流高壓發生器的(de)使用原理

 1、前言
大方發電有限直流高壓發生器公司#1爐係東方鍋爐廠生產的(de)DG1025/18.2-II15型亞臨界、一次中(zhōng)間(jiān)再熱(rè)、自然循環(huán)固態排渣、“W”火焰燃燒汽(qì)包爐。設計(jì)參數為:過熱蒸汽流量(liàng):1025t∕h;過熱蒸汽出口壓力17.35MPa;過熱蒸汽出口溫度540℃。再熱蒸汽流量:844.16 t∕h;再熱蒸汽(qì)入口壓力3.91MPa;再熱蒸汽入口溫(wēn)度327.5℃;再熱蒸(zhēng)汽出口溫度540℃,給(gěi)水溫度279.5℃。汽包工作壓力18.7MPa。鍋爐額定蒸發量947.5 t∕h。過熱器係統共設置(zhì)兩級噴水減溫,再熱器係統共(gòng)設(shè)置**事故(gù)噴水減溫。
大方發電有限公(gōng)司#1機組(zǔ)於(yú)2006年(nián)7月11日22:45點火,進入168小時試運行(háng),於2006年7月(yuè)22日4:40分順利通過168小時試運行,進入直流高壓(yā)發生器商業運行階段(duàn)。

2、機組投產後(hòu)存在直流(liú)直流高壓(yā)發生器高壓發生器的問(wèn)題:
機(jī)組投產後,在運行中出現*多(duō)、*麻煩(fán)的直(zhí)流高壓發生器問題是鍋爐結焦比較嚴重,特別是四角翼牆及左右(yòu)牆;垮焦次(cì)數特別多,僅8月份一個月內大的垮焦(jiāo)次數(shù)就達7次,其中1次導致鍋爐熄火,6次(cì)導(dǎo)致(zhì)撈渣機卡死,需投油助燃的小的垮焦(jiāo)次數幾乎每天都有。 8月份一個月的助燃用油高達106噸,飛灰含碳率(lǜ)12-15%,排煙(yān)溫度(dù)170℃以上。
直流高壓發(fā)生器
3、結焦的原因直流高壓發(fā)生器分析:
3.1結焦的機理
結焦,是指在煤粉爐的爐膛中,熔(róng)融的灰渣粘結在受熱麵上的(de)現象,粘結物硬度(dù)大、密度(dù)大;積渣(zhā),是指熔融的灰渣不斷積聚在受熱麵上的現象,積(jī)聚物鬆軟。結焦、積渣形成有兩個條件,一是溫度過高,二是灰熔點過低。鍋爐結焦是個很複雜的物理化學過(guò)程,它涉及煤的燃燒、爐內傳熱、煤質的結焦特性、煤灰粒子在爐內運動以及煤灰與管壁間的粘附等過程。結焦的形(xíng)成(chéng)主要(yào)有以下(xià)幾個過程(chéng):
3.1.1煤粉在燃燒過程中形態的變化(huà)
3.1.2灰粒向水冷壁的輸運過(guò)程直流高壓發生(shēng)器
3.1.3灰渣在管壁上的粘接和結聚長大
3.2造成我廠#1爐結焦嚴重的原因
造成我廠#1爐結焦嚴重的原因很多,現(xiàn)分析如下:
3.2.1設計方麵直流高壓發生器
1)設計煤種與實際燃用煤種的特性參數相差較(jiào)直流高壓發生器大,設計煤種的灰份為(wéi)25.66%,而實際燃用煤種的灰份都在40%以上,有時高達47%。設(shè)計煤種(zhǒng)的低位發熱量為22.486MJ/kg,而實際燃用(yòng)煤種的低位發熱量僅有17MJ/kg左右,設計爐膛熱負荷過高;輻射(shè)受熱麵布置較少,水冷壁管間距過大,吸熱量小;爐膛出口煙氣溫(wēn)度選得太高;爐膛出口流通截(jié)麵狹窄,火焰中心位置太高。
2)衛燃帶、耐火磚敷設過多。由於我廠(chǎng)所燃用的是極難著(zhe)火(huǒ)和燃燒的無煙煤(méi),為了穩燃,在下爐膛水冷壁大麵積敷設耐火磚,使得燃燒區域爐膛熱負荷偏高,爐膛溫度高,熔融的煤粉(fěn)極易粘附在耐火磚上結焦、積渣。停爐後檢(jiǎn)查發現主要是耐火磚上和敷設耐火水泥的部位結焦、積渣嚴重,尤其是四(sì)個小角部*為嚴重。直流高壓發生器
3.2.2燃燒調整方麵
1)燃燒中空氣量不足。燃(rán)燒過程中,若空氣量不足,其燃燒時就不易達到完全燃燒,未完全燃(rán)燒將產(chǎn)生一氧化碳及(jí)氫等還原性氣體(tǐ)。在煙氣中存在還原性氣體,使灰中熔點較高的三氧化二鐵還原成熔點很低的氧化鐵,大大降低了灰(huī)熔點(可能降低300~350℃),會形成(chéng)嚴(yán)重(chóng)的結(jié)焦。燃用揮(huī)發分(fèn)較大的煤,如(rú)果直流高壓發生器空(kōng)氣量不足,也(yě)會使結焦加劇。我廠#1爐剛投產,運行人員(yuán)之前都是在200MW及以下的鍋爐機組中工作,且都是四角切園的(de)鍋爐,對於300MW的“W”燃燒爐,都沒有運行經驗,在(zài)操作時,比較保守,怕熄火,風量用得小,所(suǒ)以空氣量不足,常常缺氧燃燒。
2)燃料與空氣混合**,攪拌**
鍋爐運行的配風方式也是影(yǐng)響結渣或積灰的主要因素。由於燃料與(yǔ)空氣混合不好,即使供給了正常所需要的空氣量,也會出現空氣量不足的問題。因為混合攪拌**的時候,某些部分(fèn)空氣多一些,則燃燒就完全,有(yǒu)的地方空氣少一些(xiē)則燃燒就不完全。從而(ér)造成煤在爐內燃燒**、煙氣溫度不均勻。在煙氣溫度高的地方,管壁溫度高,未燃盡的煤粉顆粒一旦粘結在上麵繼續燃(rán)燒,將形成灰粒的粘附。在燃燒不(bú)完全,產生大量的CO,使灰熔(róng)點降低,導致結(jié)渣(zhā)。
混合**是由(yóu)於風量調配不恰當(例如一、直流高壓(yā)發生器二次風的比例不當),燃料及二次風調整不好所造成的。故噴燃器的結構對風粉的混合有著很大的影響,噴燃器的布置不當和結構上有缺點,往往會使(shǐ)結(jié)焦加劇。此外,由於爐膛內的煙氣處於劇烈(liè)的運動中,煙氣成分不斷變化,同(tóng)一煤種的煤灰在不同部(bù)位的灰熔(róng)點可能不同,也促進了(le)結渣。由於我廠#1爐剛投產,運行人員經驗不足,對設備的特性尚未完全吃透,這一問題就顯得特別突出。
3)燃料(liào)和空氣散布不均,造成火焰偏斜
火焰的偏斜是燃(rán)料和空氣散布不均所造成的。在正常運行中爐膛(táng)中心溫度應該*高,由於火焰的偏斜將(jiāng)使*高火焰層移到邊側,這樣灰就得(dé)不到足夠的(de)冷卻(què),而灼熱的灰粒(lì)與水冷壁受熱麵接觸的時候,就很快(kuài)的粘了上去,形成(chéng)焦。燃料與空氣散布不均,往往是由於運行調整不及時或調整不當所致。從我廠停爐後檢查左右兩側(cè)牆及(jí)四角結焦較嚴重的結果來看,就充分說明了這一問題。
3.2.3運行管理方(fāng)麵直流(liú)高壓發生(shēng)器
1)吹灰打焦不(bú)及時
在鍋爐的某些受熱麵上積灰後,受熱麵變得粗(cū)糙,一有粘性的灰碰上去(qù),就(jiù)很(hěn)容易附在上麵。因為它(tā)是一個自動加(jiā)劇的(de)過程。若不及時清焦(jiāo),結焦(jiāo)加劇(jù),將會使鍋(guō)爐(lú)出(chū)力受到限製。
2)煤粉細(xì)度不均勻
煤粉細度和粒度(dù)分布對鍋爐結渣有一(yī)定影響,煤粉過細、過粗均可能引起(qǐ)結渣。煤粉細度視煤種(zhǒng)與具體的鍋爐的結構而(ér)定,應通過試驗來(lái)確定(dìng)。對於直吹(chuī)式(shì)製(zhì)粉係統,當磨煤(méi)機出(chū)現(xiàn)故障時,煤粉顆粒變粗,進入鍋爐的煤粉燃燒不(bú)完全,且燃燒後的灰粒容易產生離析,撞擊爐膛受(shòu)熱麵而產(chǎn)生結渣。由於(yú)垮焦,使燃燒不穩而投油助燃,使火焰溫度升高,並促進灰熔融軟化。此外,由於煤油的燃燒速度不同,會造成局部燃燒不全(quán)、還原性氣體增多,灰熔點降(jiàng)低,甚至還會造成煤粉和(hé)空氣在爐(lú)膛中分布不均勻,導致火(huǒ)焰偏斜,*高焰層邊移,而使燃燒後的灰渣(zhā)得不到足夠的冷卻,進而使灰粒直流高壓發(fā)生器與爐膛內的水(shuǐ)冷壁管接觸時,粘結在上麵而形成結渣。
3)磨煤(méi)機(jī)運行方式的影響
對於直吹式(shì)製(zhì)粉係統,當投入爐膛兩邊(biān)磨煤機對應的火嘴時,因其(qí)邊界空氣量的不足,會造成嚴重的結焦。尤其是四角火嘴,B1、B4、C1、C4的長期投用。
3.2.4煤質方(fāng)麵直流高壓發生器
1)燃料質量低劣直流(liú)高(gāo)壓發生器
煤內雜質偏多,灰熔點低,灰分大,都容易產生直流高壓發生(shēng)器結焦。灰中(zhōng)的含鐵量和堿類的增加將灰(huī)的熔點大大降低,當煤含有較多量硫化鐵的時候,結焦*為(wéi)嚴重。
灰分(fèn)雜質的熔點溫度由表1-1可以清楚(chǔ)看到,含有的雜質不一樣而灰的(de)熔點就會有很大的差別。灰熔化了以後,就產生了粘結(jié)性(xìng),碰到較冷的物(wù)體(tǐ),就粘附(fù)在(zài)上邊。鍋爐的燃燒過程是很快的,煤粉從噴燃器噴(pēn)出經(jīng)過加熱、烘幹、著火到燃盡的時間僅為2~3秒,當灰粒通過(guò)很高的火焰中心時,灰粒都會被熔化而成膠質狀直流高壓發生器態。但是這時的灰粒還(hái)是在空間懸浮著,當灰粒上升至爐膛出口處的時候,由於出口煙溫(wēn)比(bǐ)火焰中心(xīn)溫度低,膠質狀態的灰粒將被冷卻(què)凝固,這樣就不會產生結焦。但當燃燒不完全時,就會產生一氧化碳半還原氣體,這樣使灰熔點溫度降低大(dà)約300~350℃促使膠質狀態的灰粒得不到凝固而(ér)結焦。管上粘結一(yī)層灰焦之後,焦(jiāo)與焦的(de)粘附(fù)力強(qiáng),所(suǒ)以灰焦粒(lì)更容易被粘住(zhù),形成一層焦,從而使管子受熱差,表麵溫度升高,更便於(yú)焦塊粘附,結焦過程是一個自動加(jiā)劇的惡性循環過程。
    表1-1各成分熔點溫度:
名(míng)      稱 熔點(diǎn)溫(wēn)度(dù)(℃)名      稱 熔點溫度(℃)
氧化矽 1625 四氧化三鐵 1580
三氧化(huà)二鋁 2050 氧化(huà)亞鐵 1421直(zhí)流高壓發生器
氧(yǎng)化鈣(石灰) 2570 堿類 800-1000
氧化鎂 2800 矽(guī)酸(suān)鹽(yán) 1000-1100
由於我廠在投(tóu)產初期(qī),與我廠配套的大煤礦未投產直流高(gāo)壓發生器,主要煤源為小窯煤,致使入廠煤的灰份極大,設計(jì)煤種的灰份為25.66%,而實際燃用煤種(zhǒng)的(de)灰份都在40%以上(shàng),有時高達47%。且煤中的石頭、矸石極多,更加大了結焦的嚴重性。
2)煤質發熱量過低
我(wǒ)廠設計(jì)煤種(zhǒng)的低位發熱量為22.486MJ/kg,而實際(jì)燃用煤種的低位發熱(rè)量僅有17MJ/kg左右(yòu),這就使使燃料消耗量大大增加,相應的灰份也會大大增加。從而更加大了結焦的嚴重性。
直流高壓發生器(qì)直流高壓發生器
4、針對結焦的(de)原(yuán)因采取對策
為了解決結焦嚴重的問題,我廠采取了以下措施:
4.1加強燃料管(guǎn)理
1)從幾個“W”火焰鍋(guō)爐運行的(de)經驗來看,煤種的變化是導致結(jié)焦的(de)*主要的原因,特別是燃(rán)用灰熔點低、揮發份相對(duì)較高的(de)煤種,其在下部爐膛燃燒(shāo)時(shí)著火點(diǎn)早,火焰相(xiàng)對密集,造成擴散性燃燒,下(xià)部爐膛容積熱負荷較大,從而(ér)造成局部高溫區壁麵結焦、積渣。因此燃用設計煤種是防止爐膛(táng)結焦*重要的措施(shī)。為此我廠成立了以黨委書記為組長各部門的主要領導(dǎo)參加的燃(rán)料管理領導小組,加(jiā)強燃料管(guǎn)理,尤其是對入(rù)廠煤的管理。
2)製定了《關於燃煤摻燒的(de)有關規定》,要求對入爐(lú)煤進行搭配摻燒。尤其是(shì)灰份大的煤,要與灰份小的煤摻燒,以降低入爐煤的平均(jun1)灰份。直(zhí)流高壓發生器
3)組織人(rén)力對入廠煤中的石頭、矸石進行清理,不(bú)讓其上皮帶,更不讓其(qí)進入(rù)煤倉。
4.2加強運行管理直流高壓發生器
1)製定了《關於(yú)吹灰的管理規定》,並嚴格(gé)執行,增加了吹直(zhí)流高壓發生器灰(huī)的次數,尤其是爐膛,從(cóng)每天吹灰1次,增加到每天吹灰3次(cì)。
2)加強清焦工(gōng)作(zuò),對看火孔、檢查孔的焦,要求隨時**。
3)在四台(tái)磨煤機運行時,規定將四角火嘴,B1、B4、C1、C4停用,並(bìng)將其對應的F擋板開至20—30%,以補充(chōng)四角風量(liàng)的不足。規(guī)定能換停用中部(bù)火嘴,但不關其對應的F擋板,以補充燃燒中心風量的不足。
4)製定了《防(fáng)止結焦的措施》,並嚴格執行。
4.3加強運行調整直流(liú)高壓發生器
1)降低爐膛出(chū)口煙氣(qì)溫度
當有充足的空氣量的時候,爐膛出口煙氣溫(wēn)度是鍋(guō)爐(lú)受熱麵結焦的決定性因素,因此需要把爐膛出口的煙氣(qì)溫度控製在規定範圍內,一般(bān)應該比灰分的(de)軟化溫度(dù)低50℃~100℃。
為使爐膛出口的(de)煙氣(qì)溫度(dù)不致過高(gāo)直流(liú)高壓發(fā)生器,應采用調整爐內燃燒和減少爐內熱強度的方(fāng)式進行:
①合理的使用一、二次風,使燃燒達到既快又完全,這樣爐膛出口煙氣溫度就會(huì)下降。二(èr)次風小,燃燒就不(bú)容易完全,同時火焰中心會偏高。一次(cì)風量太大,火焰中心上移,而(ér)有(yǒu)的火(huǒ)嘴還直射後牆,引起嚴重的結(jié)焦。所以(yǐ)要調整一、二次風(fēng)的風速和比例。
②減少爐膛熱負荷。維持給水在較高的溫(wēn)度下運行,減少從鍋爐抽出較多(duō)的飽和蒸汽量;不允許鍋爐有較大的(de)過負荷現象,避免(miǎn)劇烈的增加和減少負荷。
③加速燃煤在爐膛入口處著火。如果(guǒ)著火提前(qián)了(le),燃料(liào)在爐膛(táng)內燃燒的時間就相應的延長,這樣,就有能降低爐膛出口的煙氣溫度。
2)保持(chí)適(shì)當的過剩(shèng)空氣量
當煤粉燃燒時,因為空氣和煤粉不可能非常均勻的接觸。因(yīn)此,除了必要的空氣量以(yǐ)外,還需要一部分(fèn)過(guò)量空氣來彌補。當過剩空氣量太大時,煙(yān)氣量要增加,爐膛出口煙溫也要升高;如果空氣量太小,燃燒時又會(huì)產生一氧(yǎng)化碳,同時飛灰可燃物也大大增加,兩者(zhě)都給結焦創造了條件。所以,要保持一定的過剩(shèng)空氣係(xì)數。
3)保持爐膛內火焰的均勻(yún)分布和磨煤機運行方式合理性
給粉要均勻,啟停給粉機要對(duì)稱,火焰均勻充滿爐膛(táng),兩側吸送風機出力應均勻,不使煙風偏斜。對於直吹式製粉(fěn)係統,要保持磨(mó)煤(méi)機火嘴(zuǐ)對稱運行,盡(jìn)量不用爐(lú)膛(táng)邊角的火嘴。
4)保(bǎo)持合(hé)適的煤粉細度和均勻度(dù)
根據運行經驗,現煤粉細度一般保持在R90=6-7%。
5)加(jiā)強(qiáng)運行監視
運行中,可根據儀表(biǎo)指示和實際觀察來判斷是否結焦。鍋爐結焦後,煤粉消耗量增加(jiā),爐膛出(chū)口煙溫升高,過熱汽溫(wēn)升(shēng)高且減溫水量增大,鍋爐排煙溫度升高。爐(lú)膛出口結焦時,爐膛的負(fù)壓值(zhí)還會減小(xiǎo),嚴重時甚至有正壓出現。此時應及時(shí)除焦,防止結焦的加劇。另(lìng)外運行中要(yào)保證能及時吹灰。
6)利(lì)用降(jiàng)負荷的(de)方(fāng)法
保持*低負(fù)荷(hé)20~30分(fèn)鍾,可使爐膛溫度降低,焦塊受冷卻而自行掉下來。但(dàn)此法對鍋爐運行狀態影響較(jiào)大,盡(jìn)量不采用(yòng)。
直流高壓發生器
5、結論
通過(guò)以上(shàng)分析,要從根本上解決鍋爐結(jié)焦、積渣問題,關鍵是適應負荷率和煤種變化,對爐內燃燒進行合理調節,嚴格控製燃煤煤種偏離設計(jì)煤種過多。我們在進行燃(rán)燒調整(zhěng)的同時,改善(shàn)爐膛(táng)吹灰、跟蹤爐內結焦、積渣(zhā)情況,讓結焦消失(shī)在萌芽狀態。我(wǒ)廠通過(guò)上述措施的(de)執行,經過一段時間的運行觀(guān)察,結(jié)焦嚴重的問(wèn)題基本得到了解決,9月份全月垮焦隻有三次,均未投油助燃,撈渣機未被卡死過(guò),排煙溫度從(cóng)原來的170℃以上,降到160℃以(yǐ)下,從目前來看,效果是很明顯的。直流高壓(yā)發生(shēng)器
img42
img45
上(shàng)海嘿嘿连载APP電氣科技有限公(gōng)司(sī)
電話:021-56774665, 021-56653661, 021-56774695, 021-66401707, 13801861238, 13564529000,    傳真:021-56774695
地址:上海市汶水路8號  郵編:200072
滬ICP備09077764號-18
 
主(zhǔ)營產品:高壓開關測試儀校準裝置三杯絕緣油(yóu)介電強度測試儀三(sān)相微機控製繼電(diàn)保護測試儀真空開關真空度測試儀升流器核相(xiàng)儀
嘿嘿连载APP_嘿嘿连载漫画App下载_嘿嘿连载漫画安卓版下载