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水輪(lún)發電機組缺陷(xiàn)的處理與(yǔ)改造(zào)

摘要:為了徹底解決水輪(lún)發電機組在運行過程中出現的(de)問題,魏家堡水電站針(zhēn)對水輪發電機存在的汽蝕嚴重、機組(zǔ)振動大、頂蓋排水困難、上導油盆甩油嚴重及定子(zǐ)溫升偏高等缺陷,通(tōng)過應用新技術等措施,較好的解(jiě)決了問題。

關鍵詞:水輪發電機汽蝕振動頂蓋排水甩油

魏家堡水電(diàn)站位於陝(shǎn)西省眉縣境內,是一座渠道引水式電站,裝機容(róng)量(liàng)為(wéi)3×6300kW,發電機型號為(wéi)SF6300-10/2600,設計水頭96.2m,機組轉速600r/min。電站自投產以來,一直存在著設備缺陷(xiàn),設備帶病運行,威脅著**生產,影響了效益的充(chōng)發揮(huī)。通過采取綜合技術(shù)措施加以治理,取(qǔ)得了顯著效果。

一、水輪機轉輪(lún)改造

1存在的問題

電(diàn)站建成之初,經過2800h的運行,出現了負荷帶不上去、動平衡嚴重失衡、機組振動(dòng)劇烈、不鏽鋼轉輪汽蝕嚴重,出現部位(wèi)均在轉輪葉片進水邊(biān)上下麵和轉輪室與底環接縫處(chù),其中葉片進水邊上下麵*大剝蝕麵積30cm×14cm,汽蝕深度(dù)3-5mm,沿進(jìn)水邊呈帶狀分布;轉輪室與底環(huán)接縫處的汽蝕(shí)均出現在+x方向,麵積30cm×2cm,*深處達3cm。另外(wài)轉輪其他部位不同程度(dù)存在蜂(fēng)窩狀坑,直徑4-8mm,轉(zhuǎn)輪直徑減小了(le)11-20mm。

汽蝕(shí)已成為當(dāng)代水電站運行中普遍而突出的技術難題。產生汽蝕的(de)原因很多(duō),情況各異(yì)。水量、水溫、含沙(shā)量、運行情況、材料等(děng)不同對汽蝕形成(chéng)及破壞也不相同。依據該站的實際情況分析研究要解決汽蝕的問題,重(chóng)點應放在優化參數及材料選擇上。

2轉輪技術改造方案

經過多次研(yán)究,確定以降低(dī)汽(qì)蝕係數為出發點。根據電站的主要技術參數,設計製造了適合電站水力條件的新型轉(zhuǎn)輪。主(zhǔ)要做了如下改造:

2.1優化水輪機(jī)參數,從冀線(xiàn)上著手,改進出水角度(dù),使過水流速由原來的33m/s降至27m/s,降低了相對流速,提高了反擊效率,減少了進(jìn)口撞擊損失。

2.2擴大(dà)減壓孔,直徑由原來的∮40擴大到的∮50,另外調整減壓孔角度使其出水口盡(jìn)可能接近負壓區,使頂蓋(gài)下聚集的高壓泥沙水盡快排泄,一方麵(miàn)減少了泥沙對上麵漏(lòu)環的磨損,另(lìng)外可減輕軸(zhóu)向推力。

2.3采用長泄(xiè)水錐,比原(yuán)泄水(shuǐ)錐增長(zhǎng)了約40mm,長泄(xiè)水錐的高壓脈動(dòng)區域比短泄水錐小,且(qiě)幅值也小,有效的減少了尾水管的脈動壓力,有效防止了汽蝕。

2.4采用上等(děng)材料。此次采用了抗腐蝕性能良好的6Cr13Ni4Mo不鏽鋼整體轉輪,葉片(piàn)采用不(bú)鏽鋼板熱壓成型(xíng),有效解決了轉輪由於材質較軟加速葉片(piàn)剝蝕的主要問題。

2.5實用新型材料塗敷防護。在導葉(yè)、轉輪、葉片等部位用瑞(ruì)士蘇爾壽(sulzer)水電公(gōng)司*新高(gāo)速火焰(HVDF)噴(pēn)塗技術進行(háng)表麵碳化鎢鈷(SXHTO)材料噴塗。在基材不發生任何形變地情況下,使表麵(miàn)硬度達到了1100-1300HV300,有機的提(tí)高了過水部件的表麵抗蝕能力。

3效果

運行(háng)實踐(jiàn)證明,新轉輪汽蝕性(xìng)能明顯好轉,機組振動減小,運行壽命增加了3-4倍,為**高效(xiào)運行奠定了基礎。

二、機組頂蓋排水改造

電站水輪機頂蓋(gài)排水原設計為自流排水,即頂蓋集水從水輪機頂蓋上環和座(zuò)環自流排到集水井。但由於設計和製造方麵的原因,一方麵自流水口過小短期內已被泥沙堵死,無法疏通,另外排水口過高,油盆浸在水(shuǐ)中,轉動油盆的高速(sù)轉動帶動積水轉動,水進油盆,無法正常運行。

1頂蓋排水方案

針對上述問題,幾年來曾作過種種嚐試,如真空泵抽水,自吸式射流泵排水等,但效果都不(bú)明顯;油盆多次被淹,嚴重製約著電站的正(zhèng)產生產。經與同類水電站比較,設想采用新的改造方案,即(jí)從頂蓋以上側牆上打孔,采(cǎi)用孔徑為100mm的直排(pái)方式排入集水廊(láng)道,以求獲得(dé)理(lǐ)想效果。

頂蓋排水高程的選擇,以稍低於主(zhǔ)軸密封裝置(zhì)的抗磨板上沿(yán)為宜,這樣既能(néng)確保密封裝置正常(cháng)運行,又能盡量加大集水的(de)排泄,不至於引起(qǐ)水流的旋轉飛濺進(jìn)入油盆。

2頂蓋排水方案預設效果

與該站情況相(xiàng)似的毫米(mǐ)電站機組頂蓋排水改造後(hòu)的效果(guǒ)十分理想,再(zài)也沒有出現過水淹油盆的情況,各部(bù)運(yùn)行(háng)正(zhèng)常,解決了(le)水輪機排水難的(de)問題,在借鑒經驗的同時,我們在推拉(lā)杆下部位置采取試驗的結果表明,該方案是可行的,能夠達到理(lǐ)想效果。

三、上導油盆甩油及發電機運行溫升偏高的消除

1發電(diàn)機上導油盆甩漏油嚴重,同時定子運行溫升(shēng)偏高

從1998年電站建成運行以來,發電機(jī)上導(dǎo)油盆就存在甩漏問題,上(shàng)機(jī)架周圍(wéi)時(shí)常是一片油汙,為了**運行隻有定期頻繁向上導油盆補油。

2001年起,站發電機定子運行溫升逐漸升高,2001年為45oC,2002年54oC,2003年為66oC,*高運行溫度達到93oC(為1#機組),明顯升高。

2原因分析與判斷

針對站發電機的(de)設備缺陷,電站作了大量試驗,並多次召開(kāi)專題研討(tǎo)會,但缺(quē)陷(xiàn)原因沒有定論,*後決定先對1#機(jī)組進行擴大性檢修,在檢修中繼續試驗,查找定子溫升(shēng)偏高的(de)直接原因。

2.1發電機上導油盆甩漏油(yóu)的原因分析。

仔(zǎi)細檢查,發(fā)現油盆完整無損,頂蓋(gài)周(zhōu)圍密封良好,底側均無漏油,可以排除油盆及其他密封所致的漏油。進一步檢查發現,發電機(jī)大軸與頂蓋(gài)之間的密封毛氈中含(hán)有大量的透平油,初步懷疑漏油(yóu)點(diǎn)為大軸與油盆蓋板之處,但(dàn)油位達(dá)不到該處,也(yě)就是說,此高(gāo)度無油。經過大量(liàng)的(de)實驗發現,機組(zǔ)在600R/min的正常運行下,油盆內的油(yóu)沾著大軸呈螺旋形爬上,由大軸與油盆蓋板之間的細小間隙(xì)甩出,呈霧狀,遇外界冷空氣凝結(jié)成為油珠。這才是真正的甩(shuǎi)漏油(yóu)的原因。

2.2發電(diàn)機定子溫升偏高的原因分析。

發電機轉子吊出後,進行了定子鐵芯(xīn)損耗試驗,測得鐵芯單位損耗為(wéi)1.80w/kg。該發(fā)電機鐵芯材料(liào)為D41矽鋼片,厚度為0.5mm,規範規定該鐵芯衝壓(yā)後鐵損不(bú)大於2.08w/kg,故可排除(chú)鐵損增加引起定子溫升(shēng)偏高。定子線圈直流電阻合格,絕緣(yuán)電(diàn)阻符合規範,證明溫升偏(piān)高非線(xiàn)圈接觸**或存(cún)在(zài)短路所致,可排除銅損增大引(yǐn)起定子溫升偏高。轉子吊出後,發現定子鐵芯和線圈上有大量油垢,定(dìng)子(zǐ)通風(fēng)口普遍堵塞,嚴重影響通風散熱。綜上分析,發電(diàn)機鐵損和銅損不會超標,定子溫升偏高的原因很可能是定(dìng)子髒汙、通風不暢所致。

3缺陷的綜合處理

3.1發電(diàn)機油垢的清(qīng)洗(xǐ)。使用高(gāo)壓專(zhuān)用噴槍,用EC-30電氣設備清洗劑噴洗5-6次,然後用白布條擦(cā)淨。

3.2定(dìng)子噴漆。清洗並檢查後(hòu),對定子進行噴漆處理(1道底漆和2道麵漆),底(dǐ)漆為1504環氯脂絕緣漆(qī),麵漆為1361灰色環氯脂絕緣漆。

3.3上導油盆技術改造。針對甩漏(lòu)油的實際情況,重新改造油盆蓋(gài)板,把原設計的單純型蓋板改型為雙層,使(shǐ)兩層麵間形成一個空腔(截麵為6mm×12mm),蓋板與大軸形成雙層密封,使該沿大軸爬上的油及油盆內的油氣串過**道密封後進入預設的空腔中,遇冷成為油珠收集在空腔之中,再加設射流泵收回集油槽。

4處理效果

檢修後機組經3年時間運行,實踐證明,機組缺陷的原因分(fèn)析和(hé)處理是正確的,大(dà)修後發電機定子運行溫度*高為71oC,發電機上導油盆甩(shuǎi)漏油問題也徹底**,取得了圓滿成(chéng)功。

四(sì)、結論與探討

經過(guò)初步(bù)的探索,針(zhēn)對性地開展了一些技術上的改造(zào),有效地解決了該電站發電機組存在的汽蝕嚴重、機組振動大、排水困難、上(shàng)導油盆甩油嚴重及定子溫(wēn)升偏高等一係列缺陷問題,取得較(jiào)為顯著的效(xiào)果。同時總(zǒng)結認為:

(1)國內運(yùn)行的小型水電站,多數老式機組,效率偏低,汽蝕嚴重的問題普遍存在,徹(chè)底解決問題的*有效辦(bàn)法就是更換選型合適的轉(zhuǎn)輪。新型轉輪效率已普遍提高,汽(qì)蝕性能也大為好轉,加之(zhī)不鏽鋼的使用,水輪機(jī)汽蝕性能(néng)非常優越。更換一個新轉輪的費用並(bìng)不高,投資少,見效快(kuài),是老機(jī)組改造的優先選擇。

(2)機組(zǔ)大修周期,規範規定,非(fēi)泥沙水電站水輪機大修間隔4-6年,但依據(jù)實踐證明,在機組存(cún)在(zài)缺陷,可(kě)能威脅(xié)設備**時,應縮短大修周期,通過大修徹底處理存在的問題,以確(què)保**運行。

(3)維護良好運行生產環境,在電站生產中非常重(chóng)要。油垢等(děng)的存在,會對正常的運行帶來障礙,甚(shèn)至造成嚴重的後果,尤(yóu)其是自然風冷機組,對定子、轉子等影響較大。電站應盡量避免各部位潤滑油的外漏,以確保**高效運行。
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