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國產(chǎn)鍋(guō)爐(lú)四(sì)管漏泄原(yuán)因分析及解(jiě)決措施
1概況
隨著(zhe)現代電站的不(bú)斷發展,電站鍋爐越來越更加龐大而複雜,任何一個零部(bù)件的損壞,特別是承壓部件的損(sǔn)壞都可能導致機組停運。尤其是國產機組整體設計大部分(fèn)是引進(jìn)技術,在設(shè)計上存在著技術上的領會不透,係統考慮不**等等原因,而在製(zhì)造上要求上又不能達到設計標(biāo)準,導致運行中的鍋爐(lú)水冷壁、過熱器、再熱器和省煤器(以下簡(jiǎn)稱鍋爐四管)等部位漏泄約占鍋(guō)爐全部(bù)事故的40--60%,甚(shèn)至達70%,因此減少鍋爐四管漏泄次數,降低鍋爐強迫停(tíng)運時間是提高鍋爐運行可靠性和經濟性的關鍵因素。
鐵嶺發電(diàn)廠一期工程4×300MW發電機組,發(fā)電鍋爐配哈爾濱鍋爐廠引進美國CE公司**技術製造(zào)的亞臨界自然循環汽包爐(lú),型(xíng)號為HG-1021/18.2-YM4,鍋爐按(àn)CE公司傳統的單爐膛П型布置,燃燒器采用四角布置(zhì)的擺動式,假想切圓逆時針旋轉,切向燃燒。燃燒器可上下擺動±30度。爐膛斷麵尺寸為14048×11858mm。
2 四管漏泄情況統計分析
鐵(tiě)嶺電廠(chǎng)4台鍋爐自投入運行以(yǐ)來,截止到2005年12月底的四管漏泄情況統計分析(含水壓滲漏)結果如下:
(1)按漏泄原因性質分類
各類原因(yīn)漏泄次數比(bǐ)例 表1
原因 次數 比例
過熱 26 31.33%
原始缺陷 23 27.71%
磨損 4 4.82%
焊接缺陷 21 25.30%
吹灰器 8 9.64%
其它 1 1.20%
合計 83
3 漏泄原因(yīn)分析
從上麵統計中可以看(kàn)出(chū),過熱(rè)、原(yuán)始缺陷、焊接質量、磨損、吹灰器故障等是導致四管漏泄的原因,而過熱超溫、原(yuán)始缺陷、焊接(jiē)缺陷是導致四管漏泄的*主要(yào)原(yuán)因。發生的部位集中在工質溫度和金屬溫(wēn)度*高的再熱器和過熱器上。
3.1 過熱超溫
從表1中可以看出共有26次由於管(guǎn)材過熱超溫造成(chéng)的漏泄,占數(shù)的32.14%,過熱器和再熱器是(shì)工質溫度(dù)和金屬溫度(dù)*高的部(bù)件,受熱麵過熱超溫後,管材(cái)金屬溫度超過允許使用的極限溫度,發生內(nèi)部組(zǔ)織變化,降低了許用應(yīng)力,管子在內壓力下產生(shēng)塑性變形,*後導致爆破。
3.2 原始缺陷
共(gòng)有23次由於管材原始缺陷造成的漏泄,占總數的27.38%,由於各(gè)種原因(yīn),鋼鐵廠鋼管製造質量不(bú)能得到完全保證,管材在製造時發生的缺陷(xiàn)與鋼鐵鍛(duàn)壓、延時的(de)缺陷,即氣泡、夾層、折疊、壁厚不均、退火**、晶粒度等加工誘發了其缺陷的發展(zhǎn)。
3.3 焊接缺陷(xiàn)
從表1可以看(kàn)出,由於(yú)焊接缺陷造成漏泄共有20次,僅後屏再熱器夾屏管下彎頭焊口熱影響區裂紋共發(fā)生4次(其中3次為運行後的檢修焊口,另1次為製造焊口)。這是四管漏泄主要原因之一,鍋爐本(běn)體是由焊接(jiē)安裝在一起的,受熱(rè)麵的每一根管子都有很多焊口,整台鍋(guō)爐四管焊口近7萬餘道,受熱麵是承受高溫、高(gāo)壓設備,因此(cǐ)焊接質(zhì)量對鍋爐**經濟運行有著重大(dà)的影響,焊口(kǒu)漏泄和結構(gòu)應力、坡口形式、焊接材料、焊接參數、熱處理工藝和焊工技術水平(píng)有關。
4 趨勢及預防
從1993年(nián)—2005年(nián),我廠受熱麵漏泄次(cì)數的整體趨勢是逐步下降的。首先,鐵嶺電廠自96年開始針對受熱麵因為管子氧化、變形、膨脹受(shòu)阻等情況而頻繁發生四管漏(lòu)泄(xiè)等(děng)問題,對受熱麵逐步采取提高材質改造措(cuò)施,取得非常好的成效。其次,逐步(bù)提高了運行水平,嚴格控製受熱麵溫度,避免過熱超溫,同時對燃(rán)燒器上部反切風噴口及防止結焦采(cǎi)取預防措施。第三,廠部製定了積極的受熱麵檢查的考核和獎勵製度,獎罰分明,既(jì)加強了檢修工作的責任心,又調動了積極性。使鍋爐四管漏泄明顯得到了控製,穩定了機(jī)組的生產運行。
4.1 過熱超溫
從1993年(nián)—2005年,我廠受熱麵由於過熱引起漏(lòu)泄的整體趨勢是逐步下(xià)降的。我廠對受熱麵進行了提高材質的改造,主要是高溫再熱器和(hé)過熱器。提高受熱麵材料等級,是行之有效(xiào)的預防措(cuò)施(shī)。另外,還要加強鍋爐運行水平,在運行中加(jiā)強燃燒擺動調節,防止爐內火焰(yàn)偏(piān)斜,水冷(lěng)壁結渣、爐膛出口溫度偏高、過熱器和再熱器積(jī)灰,加(jiā)強水、汽化(huà)學監督,避免受熱麵內的結垢,在結構(gòu)上避(bì)免吸熱和流量(liàng)不均(jun1),在檢修中避免出現錯用(yòng)鋼材和焊接材料及異物堵管(guǎn)。
4.2 原始缺陷
從1993年—2005年,我廠受熱麵由於原始(shǐ)缺陷引起漏泄的整(zhěng)體趨(qū)勢是不確定的。原始缺陷的產生是由多種因(yīn)素造成的,在製造安裝時埋下(xià)隱患,具有不可預知性和不確定性,屬於曆史**問題(tí),隨著鍋爐運行小時數(shù)的(de)不斷增加可能會逐漸凸顯出來。但是通過對受熱麵進行**、細致的檢查,能(néng)夠盡量避免或減少因為原始缺陷而(ér)造成的漏泄。這從鍋爐分(fèn)廠近幾年(nián)大修全優可以體現出來。
4.3 焊接缺陷
從1993年—2005年,我廠(chǎng)受熱麵由(yóu)於(yú)焊接缺陷引起漏泄的整體趨勢是逐步下降的。為防止由於焊接缺陷(xiàn)引起(qǐ)受熱(rè)麵漏泄事情的(de)發生,繼續加強對焊(hàn)工的培訓力度,改善焊接工藝,讓每名焊工都(dōu)詳細(xì)了解缺(quē)陷性質,發生的(de)部位、方向、尺寸、材料,然後進行判斷分析,包(bāo)括母材質量(liàng)、熱影響區、焊縫(féng)金屬、接頭形狀、焊接條件、有無消除(chú)應力,加強各道工序的質量檢驗。
4.4 磨損及吹灰器故障
從表1中可以看出,從1993年—2005年,我廠受熱麵由於磨損引(yǐn)起漏泄共4次。為了防止(zhǐ)在形成煙氣走廊地帶的彎頭及邊(biān)排管磨損,加裝護瓦(wǎ)和刷塗防磨料,效果明顯。在平時大、小修和停爐臨檢時,及(jí)時對煙氣走廊等易磨損部位進行檢查,發現缺(quē)陷馬上處理,基本能(néng)夠解決磨損引起漏泄的問題。
從1993年—2005年,我廠(chǎng)受熱麵(miàn)由於吹灰器故(gù)障引起漏泄共2次。2005年3月8日1號爐水冷壁爆管和2005年4月25日1號爐水冷壁爆管的原因就是(shì)吹灰器發生故障,伸縮不到位,旋轉不到位,造成對水冷壁定點直吹而爆管。同(tóng)時,對(duì)其他(tā)吹灰器附近水冷壁管進行檢查發現,多處吹灰器將臨近(jìn)的水冷壁管吹薄(báo),*薄處為3.6mm(水(shuǐ)冷壁管為Ø63.5×8mm)。這說明因為吹灰器發生(shēng)故障而引起(qǐ)受熱麵漏泄已經是目(mù)前的突出問題。
5 鍋爐工況的分析(xī)
減少和防止四(sì)管漏(lòu)泄要從備件的加工工藝、運行操(cāo)作和檢(jiǎn)修工藝三個*基本方麵入手,堅(jiān)持預防為主,****的方(fāng)針(zhēn)。組織由鍋爐檢修、鍋(guō)爐運行、熱工、電(diàn)氣、化(huà)學(xué)、金屬和熱力試驗人員組成的攻關(guān)小組,集思廣(guǎng)益,做好基礎工作,查找問題,分析(xī)原因,提出合理的措施,開展長期、經常性的防(fáng)止(zhǐ)受熱(rè)麵漏泄的工作。2000年鐵嶺電廠與哈爾濱鍋(guō)爐廠研究(jiū)所合作(zuò)在#2爐上進行了較為**的工業性試驗。
5.1 穩定工(gōng)況試驗
(1)熱力(lì)參數比(bǐ)較
在(zài)不同負(fù)荷下(xià)鍋爐(lú)熱力參數試驗值與設計值的(de)比較。機(jī)組出力和熱力參數都可達到設計值(zhí),但也存在著(zhe)以下一些問題:
 主蒸汽壓力偏低,再熱蒸汽壓(yā)力偏高
在100%ECR負荷下,主汽壓力偏低0.5MPa,隨著負荷的降(jiàng)低(dī),差值(zhí)見效,在50%ECR下,試驗值稍(shāo)高於設(shè)計值。再熱蒸汽(qì)壓力在高負荷下偏高0.3MPa,在低負荷下偏高更多。
 高(gāo)缸排汽壓力和溫度偏高
在100%負荷下,高缸排(pái)汽壓力偏高0.5MPa,排汽溫度偏高13.6℃,隨著(zhe)負荷的(de)降低,壓力偏高的幅度略有減小,而(ér)溫度偏高的幅度明顯增大,在50%ECR下,達到57.7℃。
 排煙(yān)溫度偏高
在100%負荷下(xià),排煙溫度偏高17.2℃,隨著負荷的降低,偏高幅度增大,在50%ECR下,達(dá)到41.4℃。
 風量控製偏(piān)大
在100%負荷下,煙氣中氧量偏高1.8%,在低負荷下偏大更多,在50%ECR下,過剩空氣係數達到了1.72。
此外,氣(qì)輪機背壓高,特別在夏季,這意味著發出相同的功率,需要更多的進汽量。這些問題的存在(zài)對機組運行的經濟性(xìng)和可(kě)靠性都不利。
 過熱器焓增
過熱器總焓(hán)增在50%,70%,100%ECR工況下,比設計值分別高出14.7%,9.8%,16.2%,但隨著符合變化的趨勢與設計值是一(yī)致的。焓(hán)增超出設計值的主要原因(yīn)是火焰中心偏高,導致分隔(gé)屏和後屏過熱器吸熱量(liàng)增加,末級(jí)過熱器吸熱(rè)量相對減少。在低負荷下風量偏大的因素起主導(dǎo)作用,末級過熱器的吸熱相對增(zēng)大。
 再熱汽焓增
除再熱器總焓增在100%ECR工況下比設計值高出13.5%外,在50%,70%ECR工(gōng)況下,比設計值低10%和1%。由於(yú)高缸排汽溫度偏高(在5.%ECR高出設(shè)計值近50℃),為維持(chí)再(zài)熱蒸汽出口(kǒu)溫度,隻能增加噴水量以降(jiàng)低再熱氣係統(tǒng)的入口溫度,同時風量又偏大,致使再熱氣係統的各段吸(xī)熱量分配發生變化。牆再和(hé)屏再(zài)焓增的變化(huà)趨勢(shì)呈對流特性,與設計相(xiàng)反,末再(zài)的對流特性更(gèng)強。
(2)爐內壁(bì)溫
爐內壁溫隨負(fù)荷的變化。從爐內壁(bì)溫曲線上可以看出,爐內壁溫(wēn)隨著負(fù)荷的增加(jiā)而增加,同時總(zǒng)體壁溫水平偏高(gāo)。處於水平煙道右側和入口(kǒu)在三通渦流區中的(de)屏再B5管壁溫水平*高,這是熱偏差與(yǔ)水利偏差相疊加的結果,實(shí)際運行證明了這一點,該(gāi)管(guǎn)在管材提**次(cì)前常發生爆管。爐(lú)內壁溫測點采(cǎi)用金屬噴塗法安裝熱電偶(ǒu),測量值是正(zhèng)誤差,曾做過標定,試驗值(zhí)偏高10℃——15℃。
熱偏差
(3)爐內煙風流動場分析比較
屏再出口沿爐寬方向的氣(qì)流分布。右側氣流速度明顯高於左側氣(qì)流速(sù)度,右側*高達到11~12m/s,左側為2~3m/s,右高左低的趨(qū)勢與西安交大空模實驗結果基本(běn)一致。左側在5~6屏區域有一峰值,右側在26~27屏區域*高(gāo)。從冷態流速的分布中可以得出結論,四角切(qiē)圓燃燒方式在水平煙道內(nèi)存在著較大的流速偏差。帶來如下幾(jǐ)種情況:
 煙溫偏差
從不同(tóng)負荷下的屏再出口煙溫分布來看,兩側煙溫的偏差不大,不超過70℃。隨著負荷的聲(shēng)高,出(chū)口(kǒu)煙溫逐漸升(shēng)高,兩側偏差則(zé)越來越小。沿眼到的寬度方(fāng)向,煙溫(wēn)總體呈現“W”形分布。
從氣流偏差和煙溫偏差(chà)的分(fèn)析中可以得出,水(shuǐ)平煙(yān)道(dào)的兩側熱偏差,氣流偏差是主要影響因素。
 屏間偏差,管間偏差
在過熱器和再熱器中,所謂的熱偏差,即是偏差管的焓增與平均焓增的比值。壁溫計算中,工質側和煙氣側的熱偏差係數。各(gè)級受熱麵的管間(jiān)偏差(chà)和屏間偏差都高於壁溫計算選取值(zhí)。處(chù)於水(shuǐ)平(píng)煙道(dào)入口的(de)後平過熱器的(de)屏間偏差(chà)*大,因為這裏沿爐(lú)寬方向上的熱偏差*大。管間偏差以末級再熱器*大。
5.2不穩定工況
(1)冷態啟動
為(wéi)冷態啟動過程中,爐(lú)膛出口(kǒu)煙溫及過熱器、再熱器(qì)的壁溫變化曲線。在汽(qì)輪機衝轉、升(shēng)速、並網階段,爐膛出口(kǒu)煙溫均(jun1)不超過538℃,爐內壁溫不超過450℃,證(zhèng)明再熱器在關旁路氣輪(lún)機掛閘後的“幹燒”狀態下是(shì)**的。投一台磨,煙溫迅速上升,過(guò)熱器和再熱器壁溫亦隨(suí)之升高。
 定壓升降(jiàng)負荷
在定壓升降負(fù)荷過程中分隔屏和低(dī)過的壁溫變化曲線。定壓升降負荷時,過熱(rè)器和再熱(rè)器壁溫波動幅度較小,且均在報警值以下。以分隔屏和低過壁溫為例,負荷從280MW降到240MW,再升回到280MW時,整個降升過程(chéng)分(fèn)隔屏和(hé)低過壁溫的平均值為448℃和438℃,*高溫度452℃和450℃,整個過程壁溫是**的。
 滑壓升降負荷
壓升降負荷過程中分隔屏和低過(guò)的壁溫變化曲線。在滑壓過程(chéng)中,主汽壓力隨符合的變化而變化。當氣壓降低時,汽化潛熱(rè)增加,產氣量減少,而熱負荷的減小相對緩慢,故不僅過熱器並且(qiě)再熱器亦有壁溫升高現象(xiàng)。致使再(zài)熱(rè)器的幅度較小。仍以分(fèn)隔(gé)屏和(hé)低(dī)過為例。在滑降過程中,壁溫(wēn)逐漸升高,但均在報(bào)警值以下。在滑(huá)升初期較易(yì)超溫,幅(fú)度為(wéi)25℃~30℃,時間約持續(xù)15—20分鍾。這(zhè)是由於(yú)滑(huá)升初期(qī),燃料量增加,煙溫(wēn)和煙氣量(liàng)較快發生變化(huà),而過熱器內工質流量的變化有一延遲過程,在這段時(shí)間差內,壁溫容易超溫。所以在(zài)滑升初期,要降低燃料量的增加速度。
 停高加
給水溫度的降低使省(shěng)煤器和水冷壁吸熱量增加,需投入更多的燃料,極易造成過熱器、再熱器超溫。本次(cì)試驗負荷在250MW時,各級受熱麵的壁溫在報警值以下。在280MW負荷下停高(gāo)加(jiā)時,過(guò)熱(rè)器超溫嚴重,隻能降負荷試驗。因此在停高加時應嚴格控製運行工況,適(shì)當降負荷。
6 四管爆管(guǎn)原因(yīn)分析
6.1切園燃燒方式的固有特點
四(sì)角切園燃燒方式所造成的爐膛出口和水平煙道內的兩側(cè)熱偏(piān)差問題(tí),是切(qiē)園燃燒方(fāng)式的固有特點。由於爐膛出口氣流(liú)參與旋轉強度的影響,使(shǐ)得位(wèi)於爐膛上(shàng)部的輻射受熱麵(分隔屏、後屏過和壁(bì)再)工質溫度呈現左高右低的特性(xìng),而(ér)位於水平(píng)煙道中的屏再、末再、末過及低過的工質溫度的分布特性為左低右高。由(yóu)於偏差管壁溫長期超(chāo)過材料的極限使用溫度而引起蠕變破壞爆管。並且這種(zhǒng)問題多發生於屏式再熱器及末級再熱器熱負荷較高的下完頭(tóu)向火麵上。
6.2煙道高度方向(xiàng)熱偏差增大
由(yóu)於末級再熱器布置(zhì)在水平煙道上半部,造成下半部煙氣短路,不僅(jǐn)增大了沿水平煙道高度方向上的熱偏差,也使末級過熱器入口煙溫(wēn)增高。
6.3 三(sān)通渦流區的影響
300MW鍋爐受熱麵入口集箱的引入管,采用連T型三通,在三通附近(jìn)的集箱中存在著二(èr)次渦流,使(shǐ)得集箱中的靜壓分布在徑向和軸向上都(dōu)發生了顯著的變化。同(tóng)時渦流影響區中的支管入口阻力也發生了很大的(de)變化,結果就造成了該區域管組中的流量分配極(jí)不均勻,使得某些支(zhī)管中的流量(liàng)嚴重偏小,若該區域熱(rè)負荷亦較大,極易導致(zhì)管壁溫度超過許用溫度而發生爆管。
6.4 不穩定(dìng)工況下的瞬時超溫
不(bú)穩定(dìng)工況下的瞬時超溫,隻(zhī)要超(chāo)溫幅度不(bú)大(dà),也不會對(duì)運行造成(chéng)大的危害。
6.5 鋼102的性能問題
鋼(gāng)102(12Cr2MoWVTiB)是我國在60年代研製的鋼種。該鋼材屬珠光體型的耐熱鋼,具有良好(hǎo)的組織穩定性和熱強性,抗氧化性和(hé)工業性能均較優良,可以用於工作溫度在600~620℃的鍋爐受壓(yā)部件。
在300MW鍋爐中,管子(zǐ)計算壁溫(wēn)在(zài)600℃左右的部分過熱器受熱麵及再熱器受熱麵,設計采用了鋼102材料。運行中300MW鍋爐的過熱器、再熱器受熱麵在高熱負荷區域的102鋼管普遍發生爆管事故,宏觀(guān)檢查均發現存(cún)在嚴(yán)重的表麵氧化,實際情況說明,鋼(gāng)102材料的高溫抗氧化性較差,不宜用於600℃的工作溫度。
7 超溫的改進措施
通過不斷(duàn)的技術改進,取得了良好的運行業績,出力(lì)和參數都能達到設計值。機組投運初期暴露出來的主要問題是四管嚴重漏(lòu)泄(xiè)和運行中(zhōng)出現大量結焦等不穩(wěn)定(dìng)因素,在治(zhì)理鍋爐四管泄漏問題上,鐵嶺發電廠從幾個方(fāng)麵投入(rù)了技術和(hé)資金,使設備能夠達到設計(jì)能力,在東北地區(qū)發揮(huī)了主力(lì)機組的作用。
7.1 頂部反(fǎn)切風
鑒於沿(yán)爐(lú)寬度方(fāng)向上的熱偏差是引起受熱麵超溫爆管的主要原因,2000年#3機大修中啟(qǐ)動將鍋爐的(de)頂部風和上一層輔助風(fēng)噴口反切16°角的(de)技術措施],型式為同心圓,期望通過反切來削弱旋流強度,消(xiāo)除或減輕爐膛出口及水平眼到中煙氣(qì)流場的(de)偏置。頂部風改成(chéng)反切型式證(zhèng)明,它對降低水平煙(yān)道中的熱偏(piān)差有顯著效果,鍋爐(lú)水平煙道兩側煙風溫差從45--75℃減少到15--35℃。以減少鍋爐運行中產生熱偏差造成的局部超溫,並且使動(dòng)力場偏差得到調節。
7.2 受熱麵(miàn)材料(liào)升級
利用電除塵改造機會對後屏、末(mò)級(jí)再(zài)熱器采用0Cr18Ni10Ti不鏽鋼取代鋼102、12Cr1MoV珠光(guāng)體型耐熱鋼,提高(gāo)了受熱麵耐(nài)高溫檔次,奧氏體不鏽鋼的抗氧化溫度為704℃,比鋼102及12Cr1MoV的610℃、580℃高出許(xǔ)多。實踐證明:采用材料升級的方法來避免(miǎn)過熱器、再熱(rè)器受(shòu)熱麵(miàn)爆管是切實有效的(de)改進措(cuò)施。
7.3 恢複燃(rán)燒器的擺動功能
燃燒器(qì)擺(bǎi)動,通過調節爐膛火焰中心位置以達到調節再熱氣汽溫的目(mù)的。燃燒器下(xià)擺(bǎi),爐膛(táng)出口煙溫下降,各級受熱麵的壁溫也隨(suí)著下降,對改善對流受熱麵(miàn)的運行條件,作用是非常(cháng)明顯的。調整好噴嘴角度,由於噴嘴角度檢修不當,使火焰衝(chōng)刷(shuā)水冷壁及(jí)爐牆而結焦(jiāo)。應(yīng)根據結焦規律和爐膛(táng)結構調整噴嘴方位,一般是將火焰盡可能調向爐膛(táng)中心中心切圓附近以減少結焦。
7.4 采用鍋爐壁溫在(zài)線監測
4台機組全部為國產機組,但是控製係統是比較先(xiān)進的,但(dàn)鍋爐壁溫監測報警控製是(shì)落後,不能一次性(xìng)隨機組記錄打印、輸(shū)出(chū)、調整先(xiān)後與西安熱工院材料室,東北電力(lì)學院協作,利用鐵嶺電廠原壁溫檢測的實際位(wèi)置,對4台鍋爐加裝鍋爐壁溫(wēn)在線監測儀,記錄數據輸入DcS,實現超溫報警、記憶、儲存(cún)、記錄超溫時間與數據等項目,直接進行在線(xiàn)控製,促(cù)使運行人員精心調整,減少了(le)因(yīn)操作(zuò)不當造成(chéng)的超溫,由於燃煤、磨煤機(jī)帶(dài)來的不利運行問題出(chū)現時及時進行調解,使(shǐ)超穩控製在*小時間段上。
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